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長期低(dī)負荷運行(xíng),引起汽輪機軸位移突變

時(shí)間(jiān):2024-02-05     【轉載】   來(lái)自:熱電(diàn)論壇   閱讀

編語:汽輪機長期順序閥下低(dī)負荷運行(xíng),關閉的調節閥後會(huì)出現積水(shuǐ),一旦該調節閥開(kāi)啓,該積水(shuǐ)會(huì)突然氣化,對汽輪機有(yǒu)一個(gè)沖擊,表現出來(lái)就是負荷突降、調節級壓力突增、溫度突降、軸向位置突變。這事不常見,但(dàn)真的發生(shēng)過!


1. 概述

某電(diàn)廠 1 号機組鍋爐采用哈爾濱鍋爐廠生(shēng)産的亞臨界、一次中間(jiān)再熱、平衡通(tōng)風、自然循環單爐膛汽包鍋爐,型号:HG-1025/17.5-YM11。汽機采用東方汽輪機廠生(shēng)産的單軸、高(gāo)中壓合缸,亞臨界,一次中間(jiān)再熱,雙缸雙排汽,采暖用可(kě)調抽汽凝汽式汽輪機,型号為(wèi)C300\227-16.7\0.35\537\537。

2015 年2 月22 日和(hé)4 月17 日,該廠1 号機組發生(shēng)2 次機組緩慢升負荷過程中,出現負荷突降伴随軸向位移突然向負方向(機頭方向)大(dà)幅竄動的情況。

   2015 年2 月22 日18:01:52,1 号機組協調控制(zhì)方式下緩慢升負荷過程中,機組負荷從203.66MW 突然降到186.76MW,主汽壓力未變化但(dàn)調節級壓力從7.97MPa 增到9.11MPa,同時(shí)發電(diàn)機無功增大(dà),調節級溫度下降100℃左右,軸向位移從-0.7mm 降到1.1mm,4s 後恢複。

2015 年4 月17 日10:54:01,1 号機組協調控制(zhì)方式下緩慢升負荷過程中,機組負荷從232.76MW 突然降到209.60MW,主汽壓力未變化但(dàn)調節級壓力從8.08MPa 增到9.13MPa,同時(shí)發電(diàn)機無功增大(dà),調節級溫度下降130℃左右,軸向位移從-0.63mm降到-1.13mm,4s 之後恢複。


2. 原因分析

2 次出現同樣的現象說明(míng)造成這一現象的原因應為(wèi)同一原因。考慮到無論有(yǒu)功或無功如何變化,隻可(kě)能會(huì)影(yǐng)響到機前壓力的變化,不會(huì)影(yǐng)響到調節級溫度和(hé)壓力,因此首先明(míng)确了造成這一異常的原因不是電(diàn)氣原因。根據在短(duǎn)時(shí)間(jiān)內(nèi)(十幾秒(miǎo))調節級溫度突降100 多(duō)攝氏度,以及軸向位移突然向機頭方向竄動的現象分析,産生(shēng)水(shuǐ)擊的可(kě)能性比較大(dà),又由于在4s 後恢複,可(kě)分析出産生(shēng)的水(shuǐ)量較少(shǎo),很(hěn)快又汽化了。水(shuǐ)擊應該發生(shēng)在高(gāo)壓缸內(nèi)部,水(shuǐ)遇到高(gāo)溫蒸汽迅速汽化,導緻調節級壓力升高(gāo),而調節級溫度迅速降低(dī),同時(shí)軸向位移向機頭方向竄動,另外焓值降低(dī)負荷下降也都符合水(shuǐ)擊的現象。

第 1 次出現該現象時(shí),通(tōng)過檢查高(gāo)加水(shuǐ)位等相關參數(shù),水(shuǐ)位非常平穩,沒有(yǒu)任何異常,第二次出現這種情況時(shí)高(gāo)加處于隔離狀态,因此排除了從1 号高(gāo)加倒反水(shuǐ)的可(kě)能性。另外,在高(gāo)壓缸上(shàng)還(hái)有(yǒu)疏水(shuǐ),夾層加熱等電(diàn)動門(mén)或手動門(mén),這些(xiē)電(diàn)動門(mén)或手動門(mén)檢查後都正常,沒有(yǒu)發生(shēng)過變化,而且,即使發生(shēng)變化,高(gāo)壓缸內(nèi)部壓力遠高(gāo)于外部,水(shuǐ)也不可(kě)能進入高(gāo)壓缸。

通(tōng)過仔細觀察對比,發現2 次出現同一問題時(shí)負荷雖然不同,但(dàn)是流量指令(總閥位指令)相同,都是75.6%左右,此時(shí)3 号調門(mén)對應開(kāi)度為(wèi)8%左右,在其理(lǐ)論預起閥的範圍內(nèi)。通(tōng)過現場(chǎng)觀察,3 号調門(mén)後到高(gāo)壓缸的導氣管的走向為(wèi)從6m 高(gāo)調門(mén)後向下至4m 左右,折向機尾方向再向上(shàng)一直高(gāo)過高(gāo)壓缸後再折向下進入高(gāo)壓缸,現場(chǎng)管道(dào)較長。通(tōng)過曆史趨勢發現,第1 次出現該現象時(shí),3 号調門(mén)關閉106h 未打開(kāi)過,第2 次出現該現象時(shí),3 号調門(mén)關閉170 小(xiǎo)時(shí)未打開(kāi)過,據此判斷水(shuǐ)的來(lái)源為(wèi)3号調門(mén)後至高(gāo)壓缸的導氣管內(nèi)由于長時(shí)間(jiān)沒有(yǒu)新蒸汽流過,逐漸冷卻形成了水(shuǐ)。通(tōng)過查看曆史趨勢曲線發現,3 号調門(mén)關閉72 小(xiǎo)時(shí)未打開(kāi)時(shí),會(huì)出現調節級溫度降低(dī)40℃左右的情況,但(dàn)是負荷和(hé)軸向位移沒有(yǒu)大(dà)的變化,3 号調門(mén)關閉24h 未打開(kāi)時(shí),相關參數(shù)基本沒有(yǒu)變化。


3. 結論

該廠 1 号機組出現的調節級壓力上(shàng)升,實發功率下降,軸向位移竄動的事件是由于近期機組長期處于低(dī)負荷運行(xíng)狀态,3 号調門(mén)長期達不到開(kāi)啓的條件,在突然開(kāi)啓時(shí),将導氣管內(nèi)冷凝的水(shuǐ)帶到高(gāo)壓缸內(nèi)形成水(shuǐ)擊造成的。


4. 建議

在畫(huà)面設置 1 個(gè)報警,當3 号調門(mén)超過24h 未開(kāi)啓時(shí)提醒運行(xíng)人(rén)員“3 号調門(mén)已24 小(xiǎo)時(shí)未開(kāi)啓”,運行(xíng)人(rén)員通(tōng)過降低(dī)主汽壓力達到3 号調門(mén)開(kāi)啓到15%以上(shàng)再恢複。這種辦法隻是目前臨時(shí)處理(lǐ)方式。電(diàn)廠應将此問題提交東方汽輪機廠,從設計(jì)上(shàng)尋求更好的解決辦法。

通(tōng)過查看曆史趨勢曲線發現,該廠1,2 号機組在4 号調門(mén)剛開(kāi)的時(shí)候也有(yǒu)類似現象發生(shēng),隻是各參數(shù)變化不太明(míng)顯。通(tōng)過與汽輪機廠溝通(tōng),汽輪機廠建議将4 個(gè)高(gāo)調門(mén)導氣管疏水(shuǐ)聯通(tōng)在一起然後再送至疏水(shuǐ)擴容器(qì),即在機組正常行(xíng)時(shí)通(tōng)過聯通(tōng)在一起的疏水(shuǐ)管保持經常不開(kāi)啓的調門(mén)後溫度基本相同,從而保證機組不出現此類現象。


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